中国铝业山西分公司高压溶出“单管改造”降气耗
来源:网络 发布日期:2015-08-29
近日,中国铝业山西分公司高压溶出系统节能改造“新增两级单套管预热器”项目投运。检测数据显示,该项目投运后平均每小时可节汽约6吨,与上半年平均用汽量相比,8月份以来已降本30余万元。
高压溶出系统是氧化铝拜耳法生产系统的核心工序,起着将原矿浆在高温、高压条件下溶出氧化铝的重要作用,是蒸汽消耗大户。为了进一步节能降耗,该公司第一氧化铝厂结合创新串联法的生产实际,针对流程中的薄弱环节进行系统优化,充分发挥现有设施能力,以实现节能提产、降低原料消耗和能源消耗。
据了解,“新增两级单套管预热器”项目改造,是在原有五级单管处新增两级单管,实现更好的闪蒸效果,有效提高原矿浆的预热温度,达到使用等量的蒸汽,加热更多料浆的目的。
在改造中,项目实施人员恢复了料浆闪蒸器同位素液位监测装置,提高了自动化水平;更新了顶部乏汽管道电动调节阀门,稳定了闪蒸器液位,提高了溶出系统余热利用水平。同时,恢复预、加热压煮器不凝性气体排放流程,排除不凝性气体,提高换热效果;使用压力自平衡疏水阀对疏水系统进行优化,用高温冷凝水输送蒸发预热原液,合理利用系统余热。
新项目投用后,单管出口温度提高了15摄氏度,预热段整体升温约5摄氏度,末级压力明显降低,稀释槽、热水槽冒汽量大幅减少,作业环境得到明显改善。
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